我厂积极采取“捂紧钱袋子”“过紧日子”等措施,按精细化管理的工作要求,制定有效的生产组织方案,拓市场,降成本,严控风险。今年上半年,生产经营总体保持平稳运行态势,超计划完成精品合金管产量,综合成材率达到97.82%,比计划提高了0.14个百分点。
在我厂一份合金管生产组织方案中,我们化“危”为“机”的种种措施清晰可见。一是在保证合金管市场需求、力争优质高效出产品的前提下,采取细化产品结构、合理利用电价差、及时调整规格品种等手段,为精品线材生产保驾护航。二是积极承揽带料加工业务,3月份完成外加工产品4918吨,有效降低了全厂成本中的固定费用。三是积极为深加工项目的前期准备工作创造条件,完成了钢棒生产的取证工作和生产原料的准备、生产组织方案的制定、现场定置管理等工作;还完成了钢棒大盘卷火车发运方案的制定及上报审批、修磨项目的场地规划等工作。四是强化生产组织协调,与销售合金管公司、生产部等单位沟通,在逐步消化前期半成品库存的前提下,调配原材料、确保各项定单按期完成。
另外有了质量,才能够赢得合金管市场,而有了市场,就会取得效益,使企业走上良性循环轨道。面对严峻的市场形势,我公司加强对工序质量、产品质量的监控,加大质量攻关力度。针对热轧工序轧制后出现的结疤、纵裂、翘皮等产品缺陷,积极组织相关部门和生产厂展开质量攻关,从成分波动、工艺参数的控制、设备状况等方面进行分析,并组织人员对炼钢厂、热轧厂影响表面质量的工艺及设备进行排查,制订整改措施,有效地改进了产品质量。
为确保生产的管线钢X80、X70、L450MB达到标准和满足用户需求,我们积极组织管线钢质量攻关,一方面及时进行化学分析、取样、制样、物理检验,保证按时缴库发车,另一方面针对屈强比偏高问题,对取样、制样、物理检验进行对比分析,并与相关部门通力配合,加强厚度屈服、抗拉强度指标调整工作,有效控制了产品质量的稳定。
强力推进综合成材率攻关,是提质增效的重要措施。为提高冷轧产品综合成材率,加强了对生产现场质量难题的解决。在热轧厂,加强供冷轧料的生产过程控制,保证轧制周期,保证原料宽度的稳定性;减少冷轧工序因原料隆起和头尾板形不良造成的废品。在冷轧厂,加强酸洗工艺参数控制,保证焊缝质量,减少轧机断带;降低镀锌设备故障率,减少起停车废品;通过工艺调整和设备定修,降低露钢和锌起伏缺陷。为提高二冷轧成材率,针对热轧原料减宽后发生的质量波动进行跟踪分析,及时反馈给相关工序,督促进行工艺调整。
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